3.2單箱無冒口鑄造工藝要點
(1)內澆道宜采用分散多道設計,最好設計2排4個內澆道,這樣可以避免內澆道處由于鐵液集中引入而導致內澆道處產生縮孑L或者晶粒粗大。
(2)澆鑄系統側邊需設計排氣孔,以保證順暢排氣。
(3)激冷鐵心在使用之前需要進行干燥處理。
實踐證明:未經干燥的激冷鐵心使用過程中容易使鑄件產生缺陷。
(4)澆鑄系統不宜采用型內孕育,在爐前孕育的時候需控制好硅含量。
(5)澆鑄過程中要注意陜澆,速度平緩。
3.3 改進效果分析
單箱無冒口鑄造工藝與傳統的上下箱濕型砂鑄造工藝相比,具有如下顯著效果:
(1)激冷鐵心采用倒扣的方式固定于已造型好的模具型腔上,澆鑄過程中模具外圓部位先成型,鐵液從下至上緩慢上升至激冷鐵心處,整個過程鐵液對激冷鐵心的沖擊作用小,偏芯問題可以得到很好解決。
(2)由于澆鑄系統無冒口,而且澆道的體積比傳統的上下箱鑄造方式小得多,因此整個鑄型的冷卻速度明顯加快,整個鑄件的過冷度較大,有利于D型石墨的形成,而D型石墨目前是業界公認的一種較好的玻璃模具組織。
(3)鑄件毛坯的外形和內腔都快速地接觸到鑄型和激冷鐵心,外層冷卻后形成的外殼讓后續的石墨化膨脹在有限的空間內進行,這樣提高了模具材料的致密度。
(4)鐵液利用率高,經過計算,單箱無冒口鑄造工藝的工藝出品率可以達到85%~90%。
(5)傳統上下箱鑄造工藝,每箱都需要配置一個激冷鐵心;而采用單箱無冒口鑄造工藝,由于冷卻速度明顯加快,開箱時間可以縮短,因此每澆完5箱后可將前5箱的激冷鐵心取出重復使用,這樣可提高
激冷鐵心的利用率。
(6)單箱無冒口鑄造可明顯減少型砂的用量,減輕勞動工人強度。
4 結語
采用單箱無冒口鑄造工藝生產玻璃模具毛坯,有效地解決了玻璃模具毛坯的內腔與外圓之間的偏芯問題,同時避免了縮孔縮松、跑火等現象的發生。且玻璃模具毛坯的各項檢測指標(包括金相、硬度、尺寸等)均能達到預期要求。經企業實踐應用證明,該新工藝產生的回爐料較少,可明顯提高鐵液利用率及工藝出品率,同時省工、省時、省料,經濟效益較顯著。






